煤质发运中心把精益管理“自主改善”项目作为深化“两化”融合建设的一个抓手,突出重点,细化措施,落实责任,保证效果,实现矿井四流向发运量最大化和经济效益最大化。
本着“小事做精致、大事做精彩”的原则实施精益管理。结合采场、市场、现场和原煤洗煤生产实际,积极开展小发明、小设计、小革新、小建议、小创造“五小”活动,充分发挥技术创新对储装运系统的保障作用,引导职工围绕煤质管理、环保发运、机电计量、成本控制、扬尘治理、经济效益等,广泛开展合理化建议征集活动,最大限度地激发班组职工的优势潜能,鼓励职工大胆创新革新,形成全员参与、精益管理、创新创效、千帆竞发的良好局面。
远调装船班长徐世争提出并落地的“自主改善”项目《自制污水污油收集加长连接头》,获矿“自主改善提案评比三等奖”。通过班组职工自主设计、安装接头加长后,能快速方便地伸入驳船机舱内部,接收含油污水,节约驳船污油水接收时间和报备时间,提高装船效率,降低购买成本,年节约材料费用近万元。“通过实施自主改善项目,泗河口港码头防尘抑尘能力明显增强,港区环境卫生干净整洁,整体形象大幅提升。”港口远调站长张传利感慨地说。
实施精益管理,在降本提质方面发力。针对采制浮工作劳动强度大、环境差、工具使用损坏频繁的实际,在节支降耗、降本提质上下功夫想办法,制定激励考核办法,每月兑现激励,激发职工降本积极性。职工接班后自主检查工器具,定时更换氯化锌,发现浮沉桶、浮沉勺、铁锨等损坏时,自主进行维修维护,仅此一项每月节约费用近千元。浮沉班长梁玉松提出并实施的“自主改善”项目《浮沉工具自主维修增效益》,获矿“自主改善提案评比二等奖”。
如今,精益管理已经在该中心七个生产班组实施,职工动脑动手能力明显增强,修旧利废、节支降耗现象蔚然成风,职工素质能力大幅提升,班组精益管理水平持续增强,浮沉班也被评为矿“五型班组”。(李 旺)