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洗选发运中心生产维修车间:振动筛篦粗装置升级改造解难题

作者: 付鹏飞   发布日期: 2025年12月26日   来源: 济三煤矿

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近日,洗选发运中心一项聚焦现场安全与减轻劳动强度的“小改小革”项目取得圆满成功。经过施工人员22个小时奋战,位于浅槽厂房三楼的振动筛篦粗装置升级改造顺利完成,改造后的装置已投入运行并发挥预期功效,在保障生产连续性的同时,有效消除安全隐患,显著降低岗位劳动强度。

本次改造针对的是振动筛筛下篦粗装置存在的实际问题。原有篦粗装置安装位置偏低,其核心功能是在筛板意外脱落时,阻隔大块煤矸进入下游流程。然而,一旦需要确认筛板是否脱落或处理卡堵,岗位人员时常不得不进入筛下空间人工扒查煤矸,存在安全风险,且费时费力。

为解决这一痛点,中心技术人员经过细致勘察与论证,提出巧妙的改造方案:在原有篦粗装置的基础上进行升级,利用其结构“生根”,通过加装链条悬挂、上方固定、配置滑轮与钢丝绳等组件,使篦粗装置形成可灵敏活动的悬挂机构。改造的关键在于,将此悬挂机构与安装在筛子外侧的重锤系统巧妙连接,形成平衡。当筛板正常工作时,装置保持平衡状态。一旦筛板脱落,较大煤矸落下冲击篦粗装置,便会瞬间打破平衡,触发连接的行程开关动作,立即联锁停止振动筛运行。

自改造项目开工以来,施工人员争分夺秒,精确实施每一道改造工序。他们精准定位、可靠焊接、细心调试,确保新装置的悬挂灵活性、平衡稳定性及信号联锁的准确性。改造完成后,经测试,装置反应灵敏,联锁停机功能可靠。

此项改造变被动处理为主动预防与即时报警,从根本上避免了人员进入筛下危险区域扒煤矸找筛板的作业环节,安全进一步提升。同时,自动化检测与停机也大大减少故障排查时间和后续处理工作量,实现“减人、增效、保安全”目标。(付鹏飞)